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關(guān)于電廠鍋爐低氮改造后掉焦頻繁非停案例
一、設(shè)備情況簡介
#3機組于2014年9月28日完成鍋爐低氮燃燒器改造、脫硝改造、引風機與脫硫增壓風機合并、低低溫煙冷器技術(shù)改造后投入運行。#3鍋爐為某鍋爐生產(chǎn)的亞臨界壓力、一次中間再熱、自然循環(huán)、雙拱型單爐膛、平衡通風、固態(tài)排渣、尾部雙煙道、“W”型火焰燃煤鍋爐。配備4臺雙進雙出直吹式鋼球磨煤機,燃燒器為前后墻拱上布置,一次風粉經(jīng)濃淡分離,90%粉+50%風由噴燃器口進入,抽出的10%粉+50%風由下爐膛部位乏氣風口進入,停運的噴燃器由中心風(二次風)、輔助吹掃風(一次冷風)冷卻。本次低氮燃燒器改造,將原設(shè)計的24個雙旋風分離式煤粉噴燃器更換為直流式煤粉噴燃器,并增設(shè)了燃盡風系統(tǒng),原拱上A/B/C擋板合為拱上二次風并列布置于噴燃器兩側(cè),原拱下D/E/F擋板合為拱下二次風布置于乏氣風口下部,實現(xiàn)分級配風降低NOX排放的目的。
#3機組并網(wǎng)后,于10月份完成低氮改造后燃燒系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整及相關(guān)試驗工作。
二、事件經(jīng)過簡述
1、第一次爐膛壓力高動作跳閘情況
12月11日18:50 值長接網(wǎng)調(diào)令:全廠事故升滿負荷。#3機組退AGC事故升負荷,負荷由182MW升至330MW。
19:20機組負荷升至330MW。
20:00 省調(diào)令投入AGC方式。
20:26 AGC降負荷,由330MW降至226MW。
20:32 機組AGC方式,負荷226MW穩(wěn)定運行,A/B/C磨運行,火檢穩(wěn)定,鍋爐突發(fā)MFT,首出為“爐膛壓力高高”保護動作。查爐膛負壓由-70Pa快速升至+2639Pa,查看機組大聯(lián)鎖動作正常。
經(jīng)檢查鍋爐各部無異常后,#3機組于23:03恢復(fù)并網(wǎng)運行。
跳閘前工況:機組負荷226MW,AGC方式負荷穩(wěn)定,A/B/C磨運行,火檢正常,火焰電視明亮。主汽壓力14.97Mpa,主汽溫度536℃,再熱汽溫537℃,主汽流量653t/h,給水流量632t/h。一次風壓11.74Kpa,爐膛負壓-70Pa,總風量1202t/h,送、引風機自動方式,總煤量112t/h,平均煤耗443g/kwh,各磨組參數(shù):A磨粉位30%,煤量43t/h,風量62t/h;B磨粉位17%,煤量37t/h,風量70t/h;C磨粉位25%,煤量33t/h,風量58t/h。
2、第二次爐膛壓力高動作跳閘情況
12月11日03:41,機組AGC方式,負荷170MW穩(wěn)定運行,A/C/D磨運行,火檢穩(wěn)定,鍋爐突發(fā)MFT,首出為“爐膛壓力高高”保護動作。查爐膛負壓由-130Pa快速升至+3372Pa,查看機組大聯(lián)鎖動作正常。
經(jīng)檢查鍋爐各部無異常后,#3機組于05:16恢復(fù)并網(wǎng)運行。
跳閘前工況:機組負荷170MW,AGC方式負荷穩(wěn)定,A/C/D磨運行,火檢穩(wěn)定,火焰電視明亮。主汽壓力14.98Mpa,主汽溫度541℃,再熱汽溫540℃,主汽流量493t/h,給水流量494t/h。一次風壓7.28Kpa,爐膛負壓-130Pa,總風量900t/h,送、引風機自動方式,總煤量73t/h,平均煤耗427g/kwh。各磨組參數(shù):A磨粉位30%,煤量29t/h,風量48t/h;C磨粉位10%,煤量11t/h,風量43t/h;D磨粉位29%,煤量33t/h,風量56t/h。
3、第三次爐膛壓力高動作跳閘情況
12月17日19:25,機組AGC方式,負荷330MW穩(wěn)定運行,A/B/C/D磨運行,火檢穩(wěn)定,鍋爐突發(fā)MFT,首出為“爐膛壓力高高”保護動作。查爐膛負壓由-110Pa快速升至+2340Pa,查看機組大聯(lián)鎖動作正常。
經(jīng)檢查鍋爐各部無異常后,#3機組于21:14恢復(fù)并網(wǎng)運行。
跳閘前工況:機組負荷330MW,AGC方式穩(wěn)定運行,A/B/C/D磨運行,火檢穩(wěn)定,火焰電視明亮。主汽壓力16.65Mpa,主汽溫度541℃,再熱汽溫540℃,主汽流量1010t/h,給水流量1040t/h。一次風壓10.06Kpa,爐膛負壓-110Pa,總風量1360t/h,送、引風機自動方式,總煤量133t/h,平均煤耗403g/kwh。各磨組參數(shù):A磨粉位30%,煤量33t/h,風量54t/h;B磨粉位30%,煤量35t/h,風量59t/h;C磨粉位26%,煤量33t/h,風量55t/h;D磨粉位30%,煤量32t/h,風量54t/h。
三、原因分析
1.鍋爐低氮改造后,鍋爐受熱面結(jié)焦問題嚴重,掉焦頻繁。在第一次爐膛壓力高跳閘后,現(xiàn)場檢查鍋爐燃盡風口部位結(jié)焦較重(最大厚度近60公分),拱上邊緣焦厚20公分左右,側(cè)墻無明顯結(jié)焦,拱上和前后墻因無觀火孔無法觀察到結(jié)焦情況。在鍋爐底部兩側(cè)人孔處查看,沒有發(fā)現(xiàn)大焦蓬堵,鍋爐灰斗亦無灰水溢流。但事后排渣過程中發(fā)現(xiàn)灰斗堵焦,具體爐膛壓力突升與掉焦的因果關(guān)系無法確定,不排除鍋爐掉大焦引起鍋爐跳閘的可能。目前,針對鍋爐結(jié)焦問題東鍋給出的結(jié)論:鍋爐結(jié)焦主要集中在噴燃器口至拱上燃盡風口部位;由于風粉分離結(jié)構(gòu),依靠燃燒調(diào)整不能徹底解決鍋爐結(jié)焦問題。
2.就機組三次跳閘前運行工況分析,鍋爐燃燒穩(wěn)定,火焰明亮,火檢穩(wěn)定,磨組運行方式正常。結(jié)合鍋爐參數(shù)如主汽壓力、汽包水位、氧量及爐膛負壓的變化分析,在機組跳閘前,鍋爐均無燃燒弱化的跡象,尤其在采用爐膛火焰影像追憶后,從第三次跳閘后的火焰電視錄像可以看出,鍋爐正壓開始至跳爐整個過程火焰持續(xù)穩(wěn)定。結(jié)合#3、#4爐掉焦時的負壓波動趨勢,均是在穩(wěn)定運行中突然正壓,爐膛壓力突升是由于局部爆燃所引起。鍋爐爆燃原因分析:噴燃器口結(jié)焦、煤粉管異常積粉、乏氣口結(jié)焦、燃燒器串漏風箱積粉、爐膛中下部大量聚集未燃盡的C及CO、斜坡翼墻大量焦塊聚集突然滑落等。
3.機組三次跳閘均處于相對穩(wěn)定工況,三次跳閘涵蓋了機組低、中、高各負荷段,涵蓋所有磨組。
初步分析結(jié)論:
1.鍋爐技改后結(jié)焦嚴重,頻繁掉焦,大量焦塊落入底渣灰水中誘發(fā)爐膛壓力突升;
2.爐膛中下部聚集未燃盡的C及CO,掉焦引發(fā)積粉或可燃氣體爆燃,導(dǎo)致爐膛壓力突升。
3.兩臺爐主要差異是3#爐煤粉管加裝了縮孔(4#爐無),存在煤粉管流速偏低積粉,突然進入爐膛燃燒強化導(dǎo)致爐膛壓力突升的可能。
四、防范措施
1.針對鍋爐掉焦
1)聯(lián)系鍋爐技術(shù)人員到廠,繼續(xù)進行優(yōu)化調(diào)整,以解決和減緩爐內(nèi)結(jié)焦。
2)針對鍋爐技改后結(jié)焦問題已采取的主要手段:1)保證富氧環(huán)境,CO含量要求不高于100mg/L;2)定期倒磨升降負荷落焦;3)定期上高比例無煙煤落焦或提高鍋爐燃煤中無煙煤比例。
3)建立鍋爐掉焦、捅焦臺賬,監(jiān)視鍋爐結(jié)焦狀況。(實施日期:啟動后)
4)進行入爐煤煤質(zhì)及灰熔點化驗。
5)為減少掉焦在渣斗聚集,增加鍋爐水力排渣次數(shù),由每班1次增加為每班2次。
6)在底渣斗兩側(cè)加裝在線攝像頭,監(jiān)視渣斗掉焦情況。
7)測試鍋爐出口氧量分布與啟動初期數(shù)據(jù)進行對比,沒有明顯變化。
2.針對鍋爐爆燃
1)降低高負荷磨組出力,控制一次風壓力,避免一次風壓過高。
2)降低磨組升降負荷及開旁路風擋板速率。
3)增加判斷粉管煤粉沉積的定期工作:運行磨組每班開一次旁路擋板(10-20%)進行吹管,如果爐膛壓力反正,即說明該磨粉管有沉積,應(yīng)保留該磨組旁路擋板適當開度,暫定10~15%。
4)進行機組跳閘前后磨組一次風流量變化摸底試驗。
5)為穩(wěn)定鍋爐燃燒,將爐膛負壓設(shè)定由-80Pa提至-50Pa。
6)恢復(fù)#3爐本次檢修新增加的磨煤機一次風粉調(diào)節(jié)縮孔到全開位置。(實施日期:2014/12/18)
7)增加火焰電視影像追憶功能,對爐內(nèi)燃燒變化情況進行記錄。
8)征求鍋爐廠對爐膛壓力保護范圍的意見,進行爐膛壓力保護變更。
9)開大拱下風擋板,改善中下部欠氧環(huán)境。
3.下一步工作安排
1)聯(lián)系相關(guān)單位測量煤粉管道風速,檢查是否存在堵粉可能。
2)請鍋爐廠針對鍋爐目前運行狀況對風門擋板進行摸底,針對目前結(jié)焦情況盡快開展燃燒優(yōu)化調(diào)整工作,為電廠運行調(diào)整提供指導(dǎo)措施,同時綜合考慮后續(xù)優(yōu)化改造技術(shù)方案。
3)擇機利用3號機組停備機會,對制粉系統(tǒng)、低氮燃燒器設(shè)備進行全面檢查。
4)待鍋爐掉焦及灰斗蓬堵情況緩解以后,適當降低灰斗運行水位。
五、相關(guān)參數(shù)趨勢
附件一:機組跳閘時負壓變化曲線
圖一:12月11日20:32,#3機組跳閘時負壓變化曲線
圖二:12月17日03:41,#3機組跳閘時負壓變化曲線
圖三:12月17日19:25,#3機組跳閘時負壓變化曲線
從上述曲線變化可以看出:1)在機組跳閘前,鍋爐主要參數(shù)如主汽壓力、汽包水位、氧量及爐膛負壓等趨勢平穩(wěn),說明當時鍋爐燃燒工況穩(wěn)定,而且事前火焰電視明亮,火檢穩(wěn)定均無報警,說明在機組跳閘前鍋爐無燃燒弱化的跡象。2)鍋爐跳閘時,鍋爐氧量有明顯下降趨勢,說明當時燃燒有強化跡象。
附件二:#3爐煤粉管可調(diào)縮孔開展前后爐膛負壓變化曲線
如圖中曲線所示:#3機組在18日21:00,將B/C/D磨可調(diào)縮孔恢復(fù)至開展位置后,通過運行觀察,爐膛負壓變化曲線較之前波動幅度變化不大,后續(xù)會進一步做好跟蹤監(jiān)視。
附件三:#3爐磨組試驗情況
以12月11日#3機組跳閘前后磨組運行數(shù)據(jù)為例:將磨組運行參數(shù)還原到跳閘前工況,對比一次風量變化情況,B/C磨風量均有小幅程度的增大(1.95/3.35t/h)。
圖三:#3爐啟動后掉焦導(dǎo)致負壓波動
#3、4機組自修后啟動運行至今,掉焦頻次較高,經(jīng)常造成負壓的大幅波動(均是先正后負),結(jié)焦情況嚴重,與磨組方式及機組負荷無明顯關(guān)聯(lián)。
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